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单机除尘器在水泥厂库底配料中的应用与改进

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新乡市百盛机械致力于环保机械的生产,包括,单机脉冲除尘器,气箱袋式除尘器等,水泥厂的库底配料离不开脉冲单机除尘器,这是因为库底配备的精密计量设备与元件以及操作、维护和维修人员都需要洁净的环境。一般常采用的库底收尘方案是“多点集中除尘”,即库底各下料点的扬尘气体由联接管道入一台收尘器中去净化。该方案不但由于联接管道较长(目前大多采用蛇形管道)造成除尘系统阻力很大,而且设计时要考虑全部下料点的扬尘风量(实际上库底各下料点并不是同时工作的),因此必须选择较大的排风机,这样就使得运行电耗增大,而且在安装时也耗用较多的钢材,造成投资费用的增加。针对这一问题,新乡百盛机械与在张店水泥厂进行了对次沟通,最终决定,熟料库底按“一个扬尘点一台除尘器”的原则,采用了单机除尘器的除尘方案。

该厂Ψ2.2 x 6. 5m水泥磨熟料库底配料间设计的“多点集中除尘’方案与“一个扬尘点一台单机除尘器”方案各项指标对比列于表1。可以看出,“一个扬尘点一台单机除尘器’的方案与“多点集中车尘”方案相比,节省钢材90%;土建工程量为零;运行电耗节省40%;总投资节省59%。

单机除尘器是与失重称配套使用的,其布置见图1。该除尘器安装极为简单,它直接安装在皮带输送机上,并且紧靠失重称(约1.2米)。失重称上、下电振机的扬尘气体均由单机除尘器吸走,收下的粉尘直接落在皮带机上被送人水泥磨,净化后的气体排出室外.单机除尘器采用定时自动清灰方式,其工作周期为30分钟左右,清灰时间为10--15秒.由于上、下电振机、称量斗联接处均采用绒布全密封结构,并且上、下电振机处于间歇工作状态,因此在单机除尘器清灰时(此时单机除尘器的风机停止运转),也不影响吸尘与除尘效果。经测定室内空气含尘量为2.6mg / m3。

该厂在使用过程中针对单机除尘器出现的某些问题,新乡百盛机械进行了以下改进:

1.选择适宜的过滤风速:单机除尘器原设计过滤风速为2.0m / min,使用过程中发现偏大,使得粉尘通过率增大,造成在清灰后风机再启动的几秒钟内有较多的细粉尘外逸.为此在单机除尘器风机进口增设了闸板,用以调节过滤风速.在满足扬尘点含尘气体被完全吸走的前提下,过滤风速约为0,7---0.9m/min 。

2.选用适合的滤袋台料:原单机除尘器选用的729圆筒滤袋,使用中发现滤袋渗灰比较严重,为此改用了208涤纶绒布,效果很好,如果选用针刺毡、效果将更佳。

3.增设排灰阀:原单机除尘器的积灰斗无锁风卸灰机构,这样如直接座落在皮带机密封罩上,积灰斗也就成了吸尘风道,不但造成联接管道的吸尘效果降低,还会造成收下的粉尘二次返流,为此在积灰斗下面设置了一排灰阀,使单机除尘器吸尘与排灰的功能得到了较好的发挥,提高了除尘器的收尘效率和使用寿命。

新乡市百盛机械参与了张店水泥厂单机除尘器的改进工作,经侧定除尘效率达99.6%,排放浓度为48mg/m3。

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